
“现在在智控中心,轻点屏幕就能实时监控能源站、电锅炉、太阳能洗浴系统及清水泵房的运行状态,真正实现了‘一键掌控’!”近日,在杨村煤矿生产服务中心智控中心内,值班员孙怡一边熟练操作着一体化智能监控平台,一边介绍道。
该矿以“科技兴安、智能提效”为指引,聚焦系统智能化升级,顺利完成能源站、电锅炉、太阳能洗浴系统及清水泵房的智能化控制改造,成功实现以上四大系统的远程集中控制。
“此次改造以‘集中管控、智能联动、安全可靠、降本增效’为目标,通过搭建一体化智能监控平台,将分散独立运行的各系统纳入统一管理体系,形成‘一处监控、多点联动’的远程集中控制模式。”生产服务中心主任马云涛表示,改造后的系统实现了“看得见、控得住、管得准”,值班人员在智控中心即可实时掌握各系统运行状况,全面监测温度、压力、流量、水位、电压、电流等关键参数,彻底告别了过去“各管一摊” 的分散管理模式。

“以前每个系统都要专人值守,不仅要来回巡检,还要手动操作调节,现在通过智能平台,所有数据一目了然,异常情况还能自动预警,大大降低了安全风险。”孙怡指着监控屏幕上实时跳动的各项数据说,“就拿太阳能洗浴系统来说,以前要人工检查水温、水位,现在系统会自动监测,一旦水温过高或水位过低,就会立刻触发声光报警,我们能第一时间处置,真正做到了防患于未然。”
据了解,此次智能化改造还集成了超温报警、低水位报警、异常断电预警等多重安全保护机制,一旦监测数据超出设定阈值,系统便会自动发出警报,实现故障早发现、早预警、早处置,有效防范因设备异常引发的安全隐患,切实提升了系统运行的稳定性与安全性。
在传统运行模式下,以上系统需配置多名值守人员现场巡检与操作,人力投入大、响应效率低。而智能化改造后,实现了“无人值守、远程监控、智能巡检”,大幅减少了人工操作频次。
“以前每个系统要安排2名值守人员,现在通过智能平台,1名值班员就能同时监控四个系统,大大减轻了职工的劳动强度。”生产服务中心技术主管胡敏介绍道。据测算,此次改造每年可为矿井节约人工成本44万元。

2025年以来,杨村煤矿加速推进智能化建设,一系列关键改造项目落地见效并取得实效,矿井智能化水平迈上新台阶。压风系统完成迭代升级,将空压机人工切换模式优化为自动启停轮换,实现智能恒压精准调控、全流程无人值守;主井装载通过增加上位机、安装专用软件、安设固定点摄像头、升级网络数据传输等技术攻关,实现自动定量装卸载远程自动化控制,出勤人员由每班3人减至1人巡检,每天可减少6人,仅人工费每年可节约20万元,工效提升30%以上,生活污水处理系统升级改造实现远程监控,真正做到无人值守、减人增效。加快建成重大灾害风险防控系统,AI服务平台覆盖7大专业、130个应用场景,以常态化运行赋能安全高效生产;中央泵房智能联合排水系统改造持续深化,大幅降低现场作业人力投入;更换35kV变电所6kV供电系统完成高压柜,同步建成电力集控平台,实现供电设备远程操作与智能化运维。
“以智赋能,不仅有效减轻了职工劳动强度,更将人力资源从重复性、低附加值工作中解放出来,引导职工向设备运行管理、系统维护等更高价值岗位转型,推动人力资源优化配置,确保降本增效‘八项硬措施’落地生根、见行见效。”杨村煤矿党委书记、矿长郭赵虎表示。